某选矿厂现生产工艺流程是将采场送来的原矿经两段开路破碎筛分,分成粉矿、块矿两种产品,分别送至浮选车间和焙烧磁选车间。焙烧磁选车间采用还原闭路焙烧、磁重联合的阶段磨矿工艺流程和两段连续磨矿、细筛自循环工艺流程,设计能力为年处理块矿500万t。虽然阶段磨选工艺取得了较好的技术经济指标,但全流程还存在一些问题需要改进。
1、焙烧矿质量不过关,磁性率一般均在33%~35%之间,焙烧矿块的岩相鉴定结果表明,焙烧矿块还原不足,还存在大量的赤铁矿和褐铁矿,易造成金属流失。
2、阶段选二次磨矿分级效率低,二次分级溢流产品中-200目含量仅为60%左右,铁矿物单体解离度均在70%~75%之间,这既影响后续作业的抛尾力度,又造成中矿循环量大。
3、从细筛作业产品粒度特征看,无论是连续磨还是阶段磨,均存在筛上产品细级别铁矿物含量过高的现象,且集中在44μm以下粒级中,给二次磨矿及再选作业增加了负担。这主要是筛分效率低和磁团聚造成的。
1、磁选车间工艺流程统一和磨选设备布置改进。将两段连续磨矿流程改为阶段磨矿,原有的选别设备不拆除,做能力补充,既提高选别能力,又提高选别效果。此流程在4个系统运转条件下进行试验,经两次全流程考查取得了比较理想的指标。与原流程考查对比,精矿品位提高0.5个百分点以上,尾矿品位略有降低。
2、由于磁选车间细筛作业存在筛上产品细级别铁矿物含量过高的现象,应采取细筛再处理筛上产品,再次选出部分合格精矿,以减少细筛作业的循环返回量,提高选别效果。
3、磁选车间应用多元高梯度永磁强磁机代替现有的强磁机,提高金属回收率。工业试验表明:多元高梯度永磁强磁机代替现有强磁机可使弱磁精矿品位提高2.13个百分点,尾矿品位降低2.35个百分点,作业回收率提高8.67个百分点。磁选车间全面推广应用后,全车间金属回收率提高2.07个百分点,多产铁精矿2.9万t/a。
通过上述一系列改造,焙烧磁选车间提高了选别能力和选别效果。尾矿品位降低2.35个百分点,作业回收率提高8.67个百分点,全车间金属回收率提高2.07个百分点,多产铁精矿2.9万t/a。
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流程随着金属矿物和非金属矿物嵌布粒度减小以及矿石铁品位降低而变得复杂。当选别细粒嵌布和坚硬磨的磁铁燧岩时,采用的流程较为复杂。
2013-01-17 08:28:24磁铁矿石磨矿利用钢介质磨矿,自磨、砾磨以及联合磨矿方法,有两段、三段和四段磨流程。
2013-01-10 16:48:46在分选各种类型的磁铁矿石时,干式磁选应用得越来越多。但是,这种作业应用得较成功的是处理矽长岩型磁铁矿石和贫铁磁铁矿石。
2013-01-08 14:07:11弱磁性铁矿石的可选性很不相同。原生赤铁矿石和菱铁矿石属于块状矿石和粗粒嵌布矿石,用普通重选流程选别就可以取得相当高的工艺指标。
2013-01-05 10:58:40在改善精矿质量的同时,强化磁选的目的是提高生产能力和矿石金属回收率。这个任务通过改进磁选机磁系和底箱,增加矿石在磁场作用区停留时间而得到解决,为此,加大了滚筒直径和磁系包角,并研制了磁场强度可以调节和合格产品进行循环的磁选机。
2012-12-31 14:20:29