某选铁厂为提高铁精矿的分选能力,根据选矿工艺流程的分类和特点,先后对选矿工艺进行过两次的技术改造,改造之后,效果较明显,第二次改造主要是增设了旋流器设备,但由于旋流器未达到预期效果,该厂决定进行进一步的改造,以彻底稳定铁精矿品位及提高系统产能。
1、改造前工艺流程
改造前流程为磨矿-旋流器-细筛-磁选机的阶段磨矿、阶段选别工艺。磨机容积按4.5:4:3配置,Ⅰ段磨矿采用4台MQG2.7×3.6m和一台MQG2.7×2.1m格子型球磨机,与高堰式双螺旋分级机形成闭路;Ⅱ段磨矿采用两台MQY2.7×3.6m和一台MQY3.2×5.4m溢流型磨机,与水力旋流器组形成闭路;Ⅲ段磨矿采用一台MQY2.7×3.6m和一台MQY3.2×5.4m溢流型磨机与水力旋流器组形成闭路,细筛采用0.09mm筛孔,用于二段水力旋流器的控制分级;选别设备采用大筒径磁选机及全自动淘洗磁选机。
2、存在问题
该流程主要问题有:(1)水力旋流器给矿浓度偏高,给矿压力低,造成旋流器溢流浓度高,溢流细度粗;(2)细筛给矿浓度偏高,给矿粒度粗,筛下粒度粗,-48μm含量仅达到70%(3)精矿细度不能满足矿石单体解离度所要求的磨矿细度-44μm含量达到76%~80%,精矿品位低;(4)渣浆泵能力不足,流量小、扬程低,不能达到工作要求,无法满足水力旋流器的给矿条件。
1、工艺改造内容
经过多次流程考察结果,结合其它矿山工作经验,该铁矿确定了工艺流程改造方案,取消原有三段磨矿,同原二段磨矿并联使用,分级设备采用旋流器和细筛联合分级工艺,通过改造增加了二段磨矿容积,减少了单台磨机矿浆流量,单系列渣浆泵负荷相应减少,满足了实际流量需求,再根据渣浆泵性能,通过改变渣浆泵电机轮的大小提高了渣浆泵的转速,扬程相应得到提高,能够满足旋流器要求,旋流器的工作效果达到了设计要求。溢流细度进一步降低,经过细筛分级筛下细度-44μm含量达77%以上,满足了矿石单体解离度要求,提高了精矿品位。
2、工艺改造特点
取消三段磨矿,磨机同二段磨机并联使用,增加了二段磨机容积,磨机容积由4.5:4:3配置变为4.5:7配置,单系列流量减少,满足了流程需要。通过旋流器给矿泵泵池内补加水,降低旋流器给矿浓度,使其达到了设计要求,从而进一步提高了水力旋流器的工作效果。通过水力旋流器和细筛联合分级工艺,降低了入筛物料浓度,提高入筛物料中合格粒级含量及其后精矿细度。
通过对比改造前后水力旋流器分级效果及其后磨矿效果可知,改造后旋流器工作效果得到改善,提高了入筛物料合格粒级含量,降低了入筛物料浓度;磨矿效率由原来的59.47%提高63.98%,筛下物料-0.074mm含量由92%提高至98%,可见此次改造效果显著,非常成功。
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为了保证铁矿石的加工质量,红星专家潜心研究出了适合国内生产加工环境的铁矿石机制砂石料生产线,该生产线从很大程度上解决了铁矿石供不应求的危机景象,从而保证国家各项工程的如期进行。
2016-06-16 15:19:52其他国家处理赤铁矿石的选矿厂分布在巴西、加拿大、美国、澳大利亚和墨西哥。这种类型矿石铁精矿的产量在商品矿石总产量中占很大比例。象在巴西这样的一些国家,实际上这种矿石不仅供本国需要,而且是大量出口铁矿石产的一种来源。
2013-01-23 09:45:04赤铁-磁铁矿石破碎用一段,二段,三段和四段破碎流程。破碎流程结构取决于矿石中磁铁矿含量,以便预先确定其回收顺序。对于自磨流程来说,矿石按一段流程进行破碎,破碎粒度为250-15-0mm。
2013-01-19 13:26:36弱磁性铁矿石的可选性很不相同。原生赤铁矿石和菱铁矿石属于块状矿石和粗粒嵌布矿石,用普通重选流程选别就可以取得相当高的工艺指标。
2013-01-05 10:58:40铁矿石磨矿采用的流程分为开路流程和闭路流程。开路流程:矿仓贮存、给矿,磨矿和被磨碎产品输送;闭路流程:矿仓,贮存,给矿,磨矿,磨矿机排矿分级,被磨碎物料输送给分级而分级设备的沉砂输送给再磨。
2012-12-12 15:57:33